The use of Sockets for preparation of lamps, either for residential or industrial use, has been suffering a considerable change through the years their its physical model and in the raw material used for their manufacture, motivating the industries to search amodel of Socket in favor of a quality management and a continuous improvement. This article aims to analyze the manufacturing process of the instrument panel for two-wheeled vehicle (motorcycles), looking for improvements in the process of fixation of the wiring Socket in the inferior case of the instrument panel. The used method was the qualitative and quantitative, guided by the technique of case study in the production process of the assembly line of the instrument panel. The obtained results showed a reduction in the time of the process from 40 sec to 16 sec, representing an improvement of 24 sec in the indicator of the time, beyond a direct reduction in the production cost of the instrument panel, resulting in an annual financial gain of (U$D 40.794,46) with a return of the invested capital in a period of seven months, and the improvement of the manufacturing process.
Mejora del proceso de fijación del Socket de cableado en el panel de instrumentos para motocicletas RESUMENEl uso de Sockets para acondicionamiento de lámparas ya sea para uso residencial o industrial, han venido sufriendo con el pasar de los años considerables cambios, ya sea en su formato físico o en la materia prima empleada en su fabricación, lo que ha motivado a las industrias a buscar un modelo de Socket en pro de una gestión de calidad y de una mejoría continua. Este artículo tiene por objetivo el análisis del proceso de fabricación del panel de instrumentos para vehículos de dos ruedas (Motocicletas), buscando mejorías en el proceso de fijación del Socket del cableado en la carcasa inferior del panel de instrumentos. El método utilizado fue el cualitativo y el cuantitativo, orientado por la técnica de estudio de caso en el proceso productivo de la línea de montaje del panel de instrumentos. Los resultados obtenidos mostraron una reducción del tiempo del proceso de 40 seg para 16 seg, representando una mejoría de 24 seg en el tiempo del indicador, además de una reducción directa en el costo de producción del panel de instrumentos, resultando en una ganancia financiera anual de 40.794,46 U$D, con un retorno del capital invertido en un período de siete meses y la mejora del proceso de fabricación.Palabras clave: Uso de Socket, Modelo Físico, Tipo de Materia Prima, Proceso de Fabricación.
I. INTRODUCCIONEn el sector automotriz, por ejemplo, específicamente en los vehículos de dos ruedas, el uso de sockets para el acondicionamiento de las bombillas requiere de una tecnología diferenciada, que atienda a las necesidades eléctricas y mecánicas exigidas para mantener la estabilidad y fijación de las lámparas